近日,從一礦獲悉,該礦綜掘工作面全部實(shí)現(xiàn)“一條巷道一部皮帶”,其中,15405進(jìn)風(fēng)巷帶式輸送機(jī)最遠(yuǎn)運(yùn)輸距離達(dá)2540米,是集團(tuán)當(dāng)前掘進(jìn)巷道運(yùn)輸?shù)淖铋L距離。
15405進(jìn)風(fēng)巷按照每1000米安裝1部帶式輸送機(jī)的傳統(tǒng)運(yùn)輸模式計(jì)算,安裝3部才能滿足運(yùn)輸需求。為提升礦井運(yùn)輸能力,實(shí)現(xiàn)“一條巷道一部皮帶”,一礦開展攻關(guān),升級改造15405進(jìn)風(fēng)巷原有帶式輸送機(jī)。他們在皮帶搭接處采用75千瓦永磁電動(dòng)滾筒,并增加中部驅(qū)動(dòng)裝置,有效解決皮帶動(dòng)力不足的難題。加設(shè)防跑偏托輥,合理布置調(diào)高架,應(yīng)用集控保護(hù)監(jiān)控系統(tǒng),克服巷道遠(yuǎn)、地形起伏大等困難,實(shí)現(xiàn)皮帶“平、直、穩(wěn)”。在施工中加裝視頻監(jiān)控,安排專人及時(shí)處理托輥損壞等問題。此外,使用高等級皮帶,改進(jìn)底皮帶纏繞方式,提升物料運(yùn)輸能力,最終實(shí)現(xiàn)1部帶式輸送機(jī)長距離運(yùn)輸。
“該設(shè)備在安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、減員提效等方面效果顯著,運(yùn)行電流最低為29安,能耗更低;每班減少崗位工2人,1天3班倒,全月減少180個(gè)出勤人次,效率更高;減少2部皮帶機(jī)頭安裝,降低安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患,累計(jì)節(jié)約人力物力成本約200萬元。”一礦總工程師辦公室主任王玉中說。
1月份以來,一礦扎實(shí)推進(jìn)“一優(yōu)三減”,合理優(yōu)化生產(chǎn)布局,改進(jìn)提升技術(shù)裝備,優(yōu)化資源配置和勞動(dòng)組織,持續(xù)釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能;因地制宜推廣使用1.4米遠(yuǎn)距離帶式輸送機(jī),讓“一條巷道一部皮帶”成為礦井高質(zhì)量運(yùn)輸?shù)臉?biāo)配。
來源:華陽新材料集團(tuán)