給煤機斜拉式電液動封煤板的創(chuàng)新設計及應用
蔡治軍 吳曉明 徐 亮 翁旭澤 楊耀霞
一、立項背景:
我礦主斜井1808T主煤倉擔負全礦原煤的存儲、倒運重任,但一直以來仍使用傳統簡易插板控制煤倉開啟、閉合。工作時主要依靠人工用重錘擊打閉合插板,手拉葫蘆拉動開啟插板,現場操作費時費力。同時,存在人工處置過程中,突發(fā)歘煤傷人的重大安全隱患。一旦發(fā)生煤倉歘煤事故,更是無法及時實現閉合插板,造成嚴重后果。由于日??刂撇灏彘_啟、閉合頻繁,為提高生產效率,保障員工人身安全,我隊全體技術骨干在礦領導精心指導下,自行設計了一套液壓控制裝置。既提高了現場操作工作效率,也充分降低了安全事故隱患。
二、成果內容:
綜合自身擊振式給煤機現有空間、位置、運行原理、設備及材料特點,設計選型、改造安裝了一套液壓控制設備,通過電液動油缸的伸縮提供動力,實現了新型插板的電液動開啟、閉合。
以下是電液動插板的選型設計方案、安裝過程以及工作原理:
該設備主要由四大部分(插板、油缸、電控、液壓站)組成,還有部分輔助配件,如控制閥、液管、穿銷、抱板、開槽耳等,具體參數及要求如下所示:
1、新型插板:
2、油缸:缸體尺寸長1227mm,直徑114mm,行程800mm ,單缸推重5T,單缸拉重4T,共兩件。
3、電機:660Ⅴ礦用4Kw防爆電機。
4、液壓站:額定工作壓力可達16Mpα。
5、其它:
油缸穿銷(一) 油缸穿銷(二)
油缸連接耳 油缸抱板
三、安裝步驟及工作原理:
1、將加工好的給煤機新型雙耳、鋸齒型封煤插板安裝在給煤機插板滾輪軌道內;
2、將兩根油缸通過抱板、連接耳及給煤機外側上的工字鋼、槽鋼門型固定架,固定于給煤機兩側的指定位置,用特制穿銷和特制油缸開槽連接耳,連接給煤機插板與油缸;
3、在給煤機后部合適位置安裝液壓站,并連接遠距離高壓管路、雙向平衡閥、控制閥及兩側油缸;
4、工作時開啟泵站,遠距離操作控制閥手柄,通過液壓站向兩側油缸提供伸縮動力,由油缸帶動插板實現其開閉功能。按照提前設置好的限位裝置尺寸,向前推動手柄,插板開啟,向后拉動手柄,插板閉合。
裝配示意圖如下:
四、創(chuàng)新點:
1、斜拉式布局設計,面對現場空間小,高度不足,尺寸有限,煤倉46米深的落煤落差大和擊振式給煤機放煤特點等現實條件,充分體現了空間設計上的創(chuàng)新點;
2、采用電液動油缸提供動力的安全穩(wěn)定特點,實現給煤機插板的開啟、閉合,較傳統方式操作穩(wěn)定可靠,既提高了工作效率,又充分保障了操作人員人身安全。同時,有效排除了生產過程中的歘煤安全隱患;
3、特制封煤插板采用雙耳、底齒、背加筋的設計,充分體現了新型插板整體平衡性、放煤流暢性和耐砸耐變性的特點;
4、油缸開槽連接耳的設計,充分保證了插板工作中雙缸有效平衡度的特點;
5、限位裝置和限位刻度的設計,操作工可根據刻度判斷運輸設備電流數據的大小,充分體現了保障運輸皮帶機電控設備、機械設備穩(wěn)定運行和放煤穩(wěn)定性的特點。
五、經濟效益與社會效益:
本次主斜井煤倉斜拉式電液動封煤插板的設計,改變了一直以來使用傳統簡易插板控制煤倉開啟、閉合的歷史。工作時主要依靠人工用重錘擊打閉合插板,手拉葫蘆拉動開啟插板,現場操作費時費力的時代已成為過去。在人工處置過程中,突發(fā)歘煤傷人的重大安全事故隱患業(yè)已排除。同時,通過限位裝置和限位刻度的設計,操作工根據刻度判斷運輸設備電流數據的大小,充分保障了運輸皮帶機電控設備、機械設備穩(wěn)定運行和給煤機放煤的穩(wěn)定性,節(jié)約了可觀的生產運營成本。按提高生產率算,預計全年集中煤倉系統可在提高生產檢修效率的同時,增加產量30000噸左右。同時,每年可以節(jié)省相關設備檢修費用和人員小傷補助等費用200萬元以上。為云岡礦原煤的安全生產運輸方面做出了實實在在的貢獻。
本技術裝置安裝后,煤倉管理明顯規(guī)范,員工勞動強度明顯降低,歘煤事故隱患明顯排除,設備運行穩(wěn)定天數明顯增加,經濟社會效益顯著突出!
六、技術總體應用水平和推廣前景
某集團公司下屬煤礦9.23煤倉歘煤事故歷歷在目,事故背后的人員傷亡是5個幸福家庭的破裂,某公司和煤礦也付出了沉重代價,且社會負面影響很大。
云崗礦本次主斜井煤倉斜拉式電液動封煤插板的創(chuàng)新設計和應用,可有效排除此類重大事故隱患。同時,有序的調節(jié)放煤對整套系統設備穩(wěn)定運行也起到了關鍵作用。節(jié)約了很大的經營成本。屬云崗礦首例,集團公司少有。通過在云崗礦井下煤倉現場環(huán)境的試驗成功,實踐證明了這種針對擊振式、小空間進行斜拉式電液動封煤插板的設計技術是可行的,并對類似條件下煤倉治理有明顯的借鑒作用,具有廣泛的推廣和應用價值。
作者:晉能控股煤業(yè)集團云崗礦蔡治軍