一、項目背景
某公司承擔(dān)的前山礦區(qū)鐵路運輸路自然條件差,線路主要呈現(xiàn)坡度大、彎道多、曲線半徑小的特點,坡道最大為37.2‰,最小曲線半徑為 150m。而機(jī)車構(gòu)造最小通過曲線半徑為 145m,加之前山礦區(qū)鐵路運輸任務(wù)繁重,導(dǎo)致輪緣磨耗非???,僅一個半月的時間,前山三臺機(jī)車輪緣磨耗均已到限。經(jīng)咨詢技術(shù)專家未得到良好的解決方案。
針對輪緣磨耗過快導(dǎo)致鏇輪周期縮短,及更換輪對費用較大的情況, 鐵路公司成立項目小組,查閱大量書籍資料,結(jié)合實際情況,采用多種方法進(jìn)行試驗,通過試驗結(jié)果分析,最終解決了輪緣磨耗過快的問題。
二、技術(shù)方案
1.機(jī)車輪對由之前的整體輪改為分體輪,提高了機(jī)車曲線通過能力;
2.在輪緣處增加潤滑(即輪噴油、碳棒、黃油)力度,增加輪緣與鋼軌之間接觸面的潤滑,減小摩擦力;
3.改善操縱方法,整列運行時取消使用電阻制動,降低機(jī)車運行阻力。
三、方法和手段
1.實證研究法。依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要,提出解決輪緣磨耗過快的設(shè)計方案,利用現(xiàn)有設(shè)備,在機(jī)車實際運用中觀察、記錄、測定機(jī)車輪緣磨耗的變化。
2.文獻(xiàn)資料法。
3.試驗法。
4.對各臺機(jī)車進(jìn)行轉(zhuǎn)頭,減少單側(cè)磨損。
5.根據(jù)各臺機(jī)車的輪對尺寸先后進(jìn)行修復(fù),更換為分體輪。
6.在輪對上加裝碳棒、輪噴油;在鋼軌與輪緣上涂抹黃油。
7.改善操縱方法。單機(jī)運行或整列制動力弱時使用電阻制動,正常情況下整列車運行時,不采用電阻制動,因為電阻制動對于整列車的制動效果微不足道,但是卻加劇了輪緣磨耗的速率。本操作方法有效減少了輪緣磨耗。
四、應(yīng)用效果
該方案對降低輪緣磨耗效果顯著,鏇輪周期從一個月延長至一年。該機(jī)務(wù)車間三臺機(jī)車按照本方案全部進(jìn)行了改進(jìn),效果良好。
本項目成果延長了機(jī)車輪對使用壽命,保證了行車安全,為公司大大節(jié)省了機(jī)車維修成本的投入。經(jīng)測算,采用本項目方案后,該機(jī)務(wù)三臺機(jī)車每年為公司節(jié)省開支 69.7萬元。
五、推廣應(yīng)用前景
在坡度大、彎道多、曲線半徑小的自然條件比較惡劣的線路上,尤其在專用線上,輪緣磨耗比較快,均可以采用本項目的方法和措施。
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